Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 30

Thread: като заклети класици и маняци на конете 75 3.0 12в би-турбоо

  1. #1
    Запален алфист traiko_89's Avatar
    Join Date
    Sep 2007
    Location
    Стара Загора
    Posts
    419

    Default като заклети класици и маняци на конете 75 3.0 12в би-турбоо

    за оплакване на окото малко старо инфо на забравено от нета


    History of the project














    This Alfa Romeo started life as a stock standard 75 2.0 TwinSpark. I purchased it in 1995 from the first owner. After exploring it's limits for a couple of months my demands were raised. Not quite happy with the handling of the car I started fiddling with the suspension. The car did handle quite well after some minor modifications. At once this resulted almost in crashing a company car because I was used to the handling of my Alfa.

    Originally equipped with a TwinSpark engine it wasn't what I expected from it. Somehow the engine didn't perform that good. At some days I was overtaken by snails and at other days few cars could beat it. A check up at the Alfa dealer didn't prove anything wrong. They checked the engine control system but nothing was wrong with that. In a weekend of desperation I discovered the intake camshaft timing changer jamming sometimes. I put on a new one but it didn't cure the engine. Ever since I had had the car the airflow meter cover had been loose, could the problem be in the AFM? I replaced the airflow meter and ... still no power. What I did notice was the difficulty to control the CO rate. A vacuum leak then? After a thorough check of all hoses a vacuum leak could not be discovered. After putting some time and money into the engine I got frustrated and I decided to really tune the engine. The only way to real power increase was in seriously modifying the engine.

    I went to some Alfa shops and inquired for possibilities of tuning a TwinSpark Engine. I found out that it costs a lot of money for only a few HP. So I looked at purchasing a 75 3.0 V6. The only problem is that people want an awfull lot of money for a high mileage V6, just because it is a V6. Although the engines sound lovely and are a blast to drive, the 75 V6 option was discarded.

    So what then? I've always had an interested in force fed, mainly turbocharged engines. Modifying an engine for fitting a turbocharger isn't cheap either but it promises a good power increase accompanied by a fat torque band. Savali Tuning offered a turbosystem made by Novitec in Germany for the TwinSpark engine, delivering 200 hp. Now that sounded interesting. The only problem was that it was only available for the new 16V engines. After gathering quite a library on turbocharging a petrol engine I decided to give it a go myself.

    In april 1998 I put the car in the garage and pulled out the engine. By that time I came into contact with Jim Steck of Autocomponenti. Jim is quite an expert in turbocharging Alfa engines. He sent me to his webpage and gave some good advices of do's and don'ts.

    Work started on the engine. After disassembling the engine I found it in perfect condition. The weak performance could only have been caused by a vacuum leak. It turned out to be the brake booster. However it was already to late: turbocharged it would be! After some pain staking adventures involving broken headstuds (for milling the block itself they had to be taken out) things started to point in the right direction. The broken stud had been removed and extra oil passages for main bearings #2 and #4 were drilled.

    Half December 1998 I went to my garage and found out that a friend of mine crashed his 75 3.0 V6 earlier that morning. It took some time of trying to fix the car to find out that it really had been bent in the crash. My friend wanted to get rid of the wreckage and we made a deal. So now there was a complete V6 engine with all the necessary parts to make it work. The TwinSpark engine had to go.

    While dismantling the V6 it became obvious that apart from the rings, oilpump and valve guides it was in quite good shape. From the previous owner I knew that once a piston had melted but there were no traces left of it. I cracked the crankshaft pulley while I tried to get it off the crank. Eventually it did and I started to look for a pulley that was still in one piece. I found one via Usato, the local Alfa shop. They knew someone with a 2.0 V6 (imported from Italy). The pulleys of the engines do match apart from the balance, but this was no problem as the crank group had to be balanced anyway. I also bought the oilpump which was in excellent shape despite the oil itself being mud.

    After a lot of grinding I took the crank, pistons and flywheels (transaxle also) to Bob van der Zijden engineering. He lost a lot of weight on the flywheels, enlarged the piston eyebrows and balanced the whole crank group and transaxle flywheel. In the mean time I ported the heads and had the new modified valve guides put in.

    Since July 1999 the car is gray again. It took a long time for the camshafts to arrive but they did eventually in October 1999. The copper headgaskets could not be fitted because of sealing problems with the o-rings (Too much force would be necessary to seal them). I switched back to the stock gaskets and it cured the problem. The downside ofcourse was the raise in CR, compared to the Cu-gaskets being thicker.



















    I finished the engine in november 1999. It was built normally aspirated at first for inspection by the Dutch vehicle authorities. When I fired it up for the first time it ran horrible and only high revs. Advancing the ignition did wonders. Another problem was the extreme HC emission. The 4 gas analyser tilted with the probe in the tail pipe. Fouling racing plugs seemed to be the cause. They need lots of heat to clean up which isn't available at idle. The mixture being a little on the rich side and the increased valve overlap of the cams didn't make it better either. Fooling around with lambda probes, AFM springs, fuel pressure regulators (the injectors tend to stream rather then spray at stock pressure, a modest increase in pressure makes them spray better) and spark plug grades showed some improvement.

    November 25 1999 was THE day. The car had to be checked by the vehicle authorities since it no longer had 4 cylinders. In order to make it street legal again there should be 6 cylinders and the engine number in the papers that come along with it. The RDW in Holland is the only instance allowed to approve modifications made to a vehicle and since they are the only instance I had heard some pretty freakin' stories about them. So with the HC emission in the back of my mind I went to them with my heart in my throat...

    At the check point it was their last job of the day and the two other mechanics came to take a look. I wasn't too pleased with it, because three pairs of eyes see more than one. At the snif test the engine would barely idle, it was that lean. The drive to the check point had certainly cleaned up the racing plugs as they still tend to faul on warming up. The result was a very low CO rate which was excellent according to the chief mechanic. Yeah, you're right and I'm Santa Claus! Anyway everything checked out fine and the car is now an offical 3.0 V6.

    At the end of Januari 2000 I went back to my calculator and archives. If Audi can build a high CR V6 turbo, I can perform the same trick. Things started to go fast in februari with the construction of the apropriate set of exhaust manifolds. New flanges and some modifications of the tubes made it possible to mate the V6 and the Garrett hair dryers. Additional plumbing of the oil and coolant feeds cleared the way for a first though still normally aspirated evaluation (no connection between the turbo's and plenum yet). Turning the ignition key blew me almost on the rear seats. What a noise that was! A howling dragster had been born. The windows of the garage were resonating in their frames.

    The project continued with the construction of the exhaust downpipes from the turbo. While waiting for the flanges to arrive I manufactured the tubing system for connecting the turbo's and the plenum. Luckely the intake plenum could be turned round by 180 degrees with the bonnet still closing. The flanges arrived and so did the silicone hose connections. After burning some midnight oil even the stock AFM was connected to the turbo intakes by means of some helicoptre tape. Not beautiful but it worked for the time being. In other words it was ready for a maiden voyage.

    The maiden voyage wasn't what I expected of it. The engine would hardly pull and even sucked flat the silicone hoses. Something was wrong. A rag that should keep the AFM from resonating turned out to be sucked into the AFM. No wonder the engine would hardly run. After throwing it away the engine was back in it's F1 state. Jazzing the throttle gave that crisp brutal response again. The ignition timing computer got thrown into a corner. At idle the engine needed a lot more advance and revving with boost it needed far less. A static ignition curve did wonders. The cold racing plugs went in again to prevent a set of holed pistons. After these fixes I went for a second test drive.

    What I experienced is hardly to describe. I was complety dazzled by the sheer performance and so intoxating sounds the engine produces. Higher up the gears the true power of the engine is revealed. Third, fourth and fifth gear make little difference. The engine keeps accelerating on and on and with such sheer verocity... Lift the throttle and a big crackling sounds emerge from the exhaust tip: 3 litres of pure violence.

    After some test drives the exhaust noise became a little too much to my liking. The straight through exhaust was certainly not street legal. With the windows closed it was bareable but with them opened... The straight through exhaust attracted just a little too much attention. After poking around for a muffler I discovered that 3.5" mufflers aren't for sale at every street corner in Holland. It also had to flow, leaving racing mufflers as only option. The Edelbrock Corporation in the US luckely marketed a straight-through muffler with 3.5 connections, extreme flow and ceramic deafening material that can withstand high temperatures for long time. In other words: perfect.

    The exhaust was finished early september 2000 giving a modest noise. It is not too loud but the engine is still sounding capable.

    With cold racing plugs engine startup was still a menace. So November 2000 I installed a high power CD ignition system giving up to 50 times more spark power than the stock induction coil. It also allows the spark plugs to be used with electrode gaps of 1.0mm or more. The result is that idle has cleared up and a cold start is possible without waking up any neighbours. Also the car has a much better throttle response and runs much smoother as a bonus.

    Added August 12th:
    In December 2000 the cams went sour due probably to a manufacturing fault. It took a long time to sort out a pair of new cams but eventually Bob v/d Zijden came up with the idea of making a pair of PVD coated cams. This a very expensive proces resulting in an extremely strong surface layer which is also very wear resistant. However not all cam manufactures stock the same lobe profiles and not every company releases it's detailed profile specs to it's customers. This resulted in the cam company's experts themselves choosing a profile closely matching Bob's modified Colombo Bariani cams.

    The 'PVD' cams arrived in early May. High hopes had raised for this truely beautiful manufactured set of cams. It was to be our first PVD coated set of cams, coated with a new PVD material as well. However the cam manufacturer had put on a profile that featured far less lift than the original modified Colombo Bariani's. Timing was a bit longer for compensating the less lift and the exhaust lobes received more lift for benefitting the exhaust gas energy.

    When the engine was started it became obvious that the exhaust note was a lot louder. A test drive revealed a vast lack of low down torque (due to less lift/longer timing) and the engine quickly loosing it's power when it reached the normal operating temperature. Traffic lights and traffic jams were absolute lethal to power output. These cams clearly didn't perform like Bob's modified Colombo & Bariani cams.

    In the mean time (June 2001) the refreshed Colombo & Bariani cams arrived from the other cam company. These cams feature lobe profiles from Bob's own genius brain and clearly demonstrate his knowledge in cam theory and engine building experience. Twenty years ago he was ahead of his time and he still is nowadays! The CBs were put in the engine again and the result is absolutely breath takening. The engine pulls cleanly from tickover, boost comes in much smoother and is building up far higher than with the 'PVD' cams. It's a real blast to drive the car again.

    In July the car attended a session of the weight watchers. The interior got stripped of all sound deafening material. The sound system went out because there are 6 pistons up front to provide the music. Since the rear seats weren't used they were left out as well and all windows were replaced with lexan. So much for comfort.

    Work on the ECU has been progressing as well. First runs with the ECU on the test bench in my office showed good results. Hooked up to a 1 meter stack of electronic testing equipment and two PC's, all signals showed up right the way they should. However real life started in the automotive environment. The ignition, alternator and relays all created their fair share of noise to fool the engine management system. Although as an electronics engineer, I was prepared for quite a noisy environment this even caught me by surprise. A month was spent testing and evaluting various filters with good results.

    The ECU is real time 3D mappable and also features real time datalogging thus making an excellent engine tuning tool as well. Hooked up to the notebook all signals can be varified and compared and saved for reviewing a later time. It's still work in progress like every software programme.

    Added April 21st 2002:
    Due to the serious torque the evo1 engine was developing I have been looking into roll cages to beef up the chassis. The handling would benefit from it too. Some time ago we did a 6p OMP roll cage on a friend's car. At that time I made a point that I wanted a fully welded roll cage in my chassis if I ever would install one. Well it happened, I decided to manufacture a roll cage like Autodelta used in the IMSA's. Work started in autumn 2001 with the arrival of a pile of CrMo tubes. The amount of work involved in cutting the tubes, bending them and making them fit was and still is really amazing. At the moment I'm finishing up with making all sorts of support brackets for mounting stuff to it (MAP sensor, the WI pump has moved inboards, and so on...). I'm nearly up to the point where the inside of the car can be painted. Pictures will follow soon.

    Added April 13th 2003:
    A long time since the last update... with a lot of things happened. The interior got painted dark gray late summer 2002. The interior looked stunning while the paint was wet but when I came back next morning it had dryed up looking horrible! What next? I decided so sand the paint all off and start again and spray paint the interior in the same metalic grey as the outside of the car. With some help I managed to sand the whole interior and prepare it for spraying. We took out the windows and sprayed it on one of the last hot summer days. I was very lucky cuz there was a mild breeze blowing outside to take the spray mist out of the interior. The result is stunning: the interior looks really fab now!













    From then on it was putting everything back together. My racing seat went in again,as well as the new carbon fibre battery box and the dash. A real challenge was mounting the fusebox since there were a couple of tubes in the original spot. A hybrid of some sheet metal and part of the original bracket got bolted to the dash in the end. Lots of these silly mounting issues arose and needed solving.

    I also noticed that it was kinda hard getting into the car with the roll cage and the steering wheel on the lowered steering column installed. A quick release steering hub quickly solved this minor problem. Since I want to be able to drive the car on public roads as well I needed to solve the horn issue. I found a solution in using a keyboard curled wire. In the steering wheel are also a switches mounted for the launch control and for selecting various mapping settings in the ECU. Without the steering wheel the car won't start either so it is an elegant theft prevention too, should somebody venture into driving the car without steering wheel anyway...

    While rebuilding the car I also installed the 2.25" racing springs coil-overs. With the roll cage I no longer had to live with the torsion bars. I now enjoy a really stiff front suspension combined with a softer rear end for traction. I'm really pleased with it.

    What happened to the engine? Well, I went back to the trusty four cylinder TS... Just kidding! At first I just wanted to crane in the R&D engine, bold on the turbo's, install the new ECU and see what would happen. However I also wanted to try the high volume oilpump which meant I had to pull the heads. I had to do some engineering to the engine anyway because the waterpump, steering pump and alternator wouldn't fit the chassis anymore due the tubes of the roll cage extensions in the engine bay. The power steering issue was quickly solved by dumping the whole concept. No more power steering. The alternator issue was solved with a really small alternator from some japanese dinky toy. It has internal cooling and still cranks out 60amps, amazing. For the waterpump and alternator I had new alu pulleys made. The waterpump pulley needed to be as large as possible in order to slow it down.

    When I pulled the heads I noticed that the engine was in quite good shape. After cleaning the heads, they were the best I had ever seen. After pulling apart a number of engines over the years I have learned that there are serious quality differences in the engine castings. Most of the 12v heads suffer from intake channel defencensies. A lot of heads have too many material taken out around the valve seats. But not this set of heads. So I had a set of superb cylinder heads on my hands. Sure the valve guides were worn out, like they always are on the 12v engines. Why not put in good quality valve guides, port the heads and also use them on the future evo2 engine?

    From the cut through head I calculated safe milling drawings (I have had some experiences in the past...) and ported the heads accordingly. All the knowledge I gathered in past years I put into the heads: two real gems were born. No pictures because the recipe is secret. The stock valves are more than good enough for well over 500hp. The valves from the heads looked good and were in tolerance so I reused them after a flow optimising treatment. I used the same Porsche valve guides as in the evo1 engine. This time I kept the exhaust guides as long as possible for wear and left out the seals.

    A nice engine was under development. Of course I wanted to use a very light weight flywheel again because I like my engines crisp. I took the crankgroup to Bob vd Zijden and had him balance the crankshaft. Early autumn 2002 I assembled the whole engine and installed the modified alternator and waterpump.

    The engine was craned in early November. It fitted beautifully. The dry swimming while welding the roll cage paid off. It would be annoying to have a nice roll cage but not being able to fit the engine, wouldn't it? I decide to go the full Monty and convert the engine to the new ECU as well, mainly necessary due to the faster spinning oilpump. A faster spinning oilpump meant the original distributor would not function at half crank speed anymore. Another solution had to be found for sparking the plugs.

    Another point of concern was the cooling system. The evo1 engine proofed the V6 radiator to be too small for serious power figures. After gathering a pile of information on aluminium radiators I found a radiator used in the US NASCAR series to fit my needs. It has a huge dual core, enough to cool down 700hp. Brilliant! After some modification it fitted the chassis like a glove. The stock fan seemed to be designed for the radiator too. It flows more air than all the performance fans I could find. I was amazed to learn that one big fan flows more air than two smaller fans covering a large flow area.

    Other stuff that I manufactured included the intake system with idle speed control, the air filter mounts and a light weight custom wiring loom using silver core teflon wiring for the ECU, ignition and WI system.

    Back to the sparks. I have been a big fan of the CDI (capacitive discharge ignition) system with it's high energy output and multistrike capability. It allows me to run cold racing plugs without fauling in low strung conditions. Unfortunately the CDI system is for distributor systems only. I found out that in essence there is nothing out there that enables the use of one charge unit with multiple coils. MSD sells a unit for firing multiple coils but the unit is quite large, it draws considerable amps while delivering less energy than I'm used too. I'm a big fan of Motec products but there CDi8 is rediculously expensive and the output is not too much worth writing home about.

    Being an electronics engineer a solution to the distributor problem should not be too big of a problem. Figuring out the electronic equivalent of a distributor and using six small coils should solve it. Six coils because DIS aka waste-spark is a stupid system: why first go through the trouble of storing energy in a coil and then throw 40% of it away in the wasted spark? A spark should contain as much energy as possible for a building a good initial flame kernel.
    The coil supplied with the CDI kit is superb but quite heavy due to a good but beafy core. Six of these coils would be rediculously heavy and expensive. So I set up a test bench in my lab and started evaluating coils. A lot of time and effort was put into evaluating coils both for capacitive as tradional inductive ignition systems. I learned that large numbers of coils, sold as high performance coils, are in essence crap, with saturation all over the place when using higher current figures. Eventually I found a reasonably cheap Magneti Marelli coil to be of excellent quality and almost as good as the coil supplied with the CDI system. I ordered six of them and manufactured alu brackets for mounting the coils to the engine.

    Figuring out the distributor circuit for the CD ignition system turned not so simple as it looked at first glance. Optimizing the circuit for maximum efficiency and dealing with the RFI from the high voltage, high amps (>100amps) proved an arcane task but eventually I found the right formula and the circuit is functioning flawlessly over the entire mil-spec range of -55C to 125C. This is very important because I want the circuit to be reliable and not causing damage to the engine due to wandered off sparks.

    Left to do is installing the ECU and kicking the engine back to life.





    [Join The Ring][Next Site][Previous Site][List Next 5 Sites]*

    what's new history engine chassis suspension brakes IMSA credits links books contact

    Last modified: December 25th 2003
    Copyright © 1998-2005 J.Boer
    Alfa Romeo 146 1.6 Twin Spark to 2.0Twin Spark
    Alfa Romeo 146 1.6 Twin Spark for fun
    Alfa Romeo 146 2.0 TI R.I.P

  2. #2
    Запален алфист traiko_89's Avatar
    Join Date
    Sep 2007
    Location
    Стара Загора
    Posts
    419

    Default

    Engine evo1

    what's new history engine chassis suspension brakes IMSA credits links books contact

    The evo1 engine is a modified 3.0 V6 06120
    Some food for thought...
    Engine R&D
    Lightened pistons with enlarged eyebrows + tapered pins (-10 gr each)
    Coated pistons with Cermet tops and DFL skirts This engine is in essence a stock 12v from an Alfa 164. It's converted to the 75 layout (sump, flywheel, intake etc). Nothing special about it. It's main goal is to serve as a R&D environment for the layout of the ECU. Stock pistons are a lot cheaper and easier to purchase than the forged gems from Mahle. If I melt one it won't hurt as much. Until there is no absolute certainty that the ECU is running perfectly the chassis will be equiped with this engine.
    Lightened con-rods modified to stream extra oil (-40 gr each)
    Ported cylinder heads with 46.5mm intake valve seat inserts In the past years I have learned a great deal about port geometry and air flow. I want to try another head porting and switch back to the smaller stock intake valves and intake system. When the results are good this setup will find it's way to the evo2 engine. I'm really wondering to what extend the torque curve will be affected in the lower rev range. Top end power is no problem as this is largly governed by boost. Remember: air will only develop higher speed where it is not compressed.
    O-ringed liners + heads
    Modified high lift Colombo & Bariani Cams
    Modified cam pulleys for proper timing
    Formula 3 valve springs from Spiess racing
    Lightened + flow optimized 46mm intake valves with 8mm stems
    Flow optimized exhaust valves
    Modified special bronze exhaust valve guides as used by Porsche
    Custom stainless alloy headers
    Big plenum and intake runners, ported and polished to 50 mm for matching the heads
    Two Garrett TB2525 turbo's
    PTFE high temperature oil leads
    Optimized oil pump for keeping the turbo's happy
    Oil supply to the heads by means of high pressure hydraulic hoses
    Silicone hose plumbings to intercoolers and plenum










    The R&D engine in it's natural environment. Click on the pictures for the enlarged versions.

    Some of the engine specs:
    On the left Mike Sperry's Big runner kit and on the right the o-ringed liners. The yellow glow on the liners is a result of the buffing with Techline's WSX dry powder lubricant.
    Balanced crank
    Ported heads with stock valves
    Both intake & exhaust valves are flow optimized to a large extend
    CR of 9.3:1 (24v gaskets)
    PVD coated cams
    Custom stainless alloy headers
    Stock intake system
    Two Garrett TB2525 turbo's
    PTFE high temperature oil leads
    High volume oil pump
    State of the art CDI distributor circuit with CNP Marelli coils

    what's new history engine chassis suspension brakes IMSA credits links books contact
    Ported heads on the left and muscle builders on the right: 46mm valves, tapered pins, light weight con-rods and coated pistons.













    The engine features a light-weight flywheel as you can see on the left. On the right there is a view under the bonnet at an early stage.













    Left photo is the engine bay in a further state of development with the temporary green hose connected to the stock AFM.
    Right photo is a close up of the dumpvalves.

    The evo1 engine was the first of the V6 turbo series I built. To avoid mistakes I tried to do as much research as possible, watching out for common pitfalls in an effort to come up with the best possible solution. In the mean time I made most of the mistakes in the book. It was no disaster but there is always room for improvement. Oh... and there is no such thing as a best possible solution I have learned: it is all about compromises.

    The concept worked: that was a large victory. The engine ran quite well from 3000rpm with torque really starting to build from 4000. It was absolutely incredible what happened when the boost really kicked in and the car went ballistic. At .8 bar this engine made 450hp. Like I said the concept was working but it needed improvement. Too many small things were in need of a fix. Even a silly thing like checking the oil level was painstaking because the left header and the dipstick had a constant fight about sharing the same little space.
    Alfa Romeo 146 1.6 Twin Spark to 2.0Twin Spark
    Alfa Romeo 146 1.6 Twin Spark for fun
    Alfa Romeo 146 2.0 TI R.I.P

  3. #3
    Старши алфист madboy's Avatar
    Join Date
    Nov 2005
    Location
    София
    Posts
    547

    Default

    АЙДЕ , ПРЕВОДАЧИТЕ ,АКО ОБИЧАТЕ ЗА ДА НЕ СИ НАПРЯГАМ ВЪЗРАСТНИЯТ МОЗЪК ,ПРОСТЕТЕ !!! СВАНАХ ЕДНА ГОЛЯМАчаст но нека стане ясна зао всички !!
    -Аз си мисля нещо, мисля си .
    -А защо ?? Не мисли просто се наслаждавай !!!
    Alfa Romeo-eдинственият начин да бъдеш различен !!!

  4. #4
    Запален алфист traiko_89's Avatar
    Join Date
    Sep 2007
    Location
    Стара Загора
    Posts
    419

    Default

    снимки по-късно
    Alfa Romeo 146 1.6 Twin Spark to 2.0Twin Spark
    Alfa Romeo 146 1.6 Twin Spark for fun
    Alfa Romeo 146 2.0 TI R.I.P

  5. #5
    Moderator diapper's Avatar
    Join Date
    Sep 2007
    Location
    София,Люлин 8
    Posts
    864

    Default

    Само не разбрах 12в или в12 шото един колега си е писал че алфата му е в8 а пък аз знам че тва значи V- образен 8 цилиндров :X
    Alfa Romeo 146 Junior 1.4i 16V Twin Spark 103hp 98'

  6. #6
    баш пердашкин Venci's Avatar
    Join Date
    Jul 2005
    Location
    София
    Posts
    2,953

    Default

    Quote Originally Posted by diapper
    Само не разбрах 12в или в12 шото един колега си е писал че алфата му е в8 а пък аз знам че тва значи V- образен 8 цилиндров :X
    Ами то има и алфи V8 като например Монтреал, GTV8 и 33 Страдале, но не говорим за тях сега

    Колеги наистина ще е добре като копираме такава информация да се осигурява и превод, моля
    Alfa Romeo 75 24V

  7. #7
    Запален алфист traiko_89's Avatar
    Join Date
    Sep 2007
    Location
    Стара Загора
    Posts
    419

    Default

    стандартен 3.0 v6 12v
    Alfa Romeo 146 1.6 Twin Spark to 2.0Twin Spark
    Alfa Romeo 146 1.6 Twin Spark for fun
    Alfa Romeo 146 2.0 TI R.I.P

  8. #8
    Младши ентусиаст Nikoror's Avatar
    Join Date
    Jul 2005
    Location
    София
    Age
    37
    Posts
    241

    Default

    не толкова стандартен
    Rice SAE
    www.racingowls.com
    oo=v=oo

  9. #9
    75TwinSpark 75TwinSpark's Avatar
    Join Date
    Sep 2006
    Location
    София
    Age
    45
    Posts
    523

    Default 75ts

    И аз ще помоля за превод
    75 TwinSpark -син- ex, 75ts зелен
    75 ТУИНСКРАП-сив, 75 2.5 V6 черен
    75 2.5 V6 Milano Argento-червен,75 2.5v6 сив.164 3.0 12v
    75 3.0 V6 24V-червен, + 75TwinSpark-бял,164 3.0 24v

  10. #10
    започва да се пристрастява
    Join Date
    Jun 2008
    Location
    София
    Age
    55
    Posts
    54

    Default

    Споко, сега се пече превода. Само дето нямам време, и късно вечер по малко го кълва. Скоро.
    Alfa 156 1.8 TS
    FIAT Tipo 2.0 i.e. GT

  11. #11
    Запален алфист Mony's Avatar
    Join Date
    Oct 2005
    Location
    София
    Age
    36
    Posts
    179

    Default

    Изчетох го цялото с отворена уста. Шапка му свалям на човека дето го е направил!
    Компромис между науката и религията: Човек е произлязъл от маймуната, която Бог е създал по свой образ и подобие.

    Alfa Romeo 146 ti (само с чип и филтър )
    Fiat Brava JTD

  12. #12
    започва да се пристрастява
    Join Date
    Jun 2008
    Location
    София
    Age
    55
    Posts
    54

    Default

    Колеги след малко ще предложа на вниманието Ви превода, дотолкова доколкото аз съм успях да се справя. Искам да направя някои уточнения.

    В текста има доста абревиатури, за които съм си позволил да се поразтърся и да разбера за кво иде реч. Тук - там съм вмъкнал и интернет адреси, има какво да се види. Ако някой прецени че нещо в превода не е точно, нека се обади и ме поправи - няма да му се сърдя. Днес сутринта съм кълвал по клавиатурата до 05:30, нямам много друго време. А и езика на който е написан текста е доста разговорен, при това с някои грешки.

    Една молба към колегата, който е постнал този безценен текст: към него би трябвало да има снимков материал, който сто на сто е още по-безценен! Така че ако е възможено давай снимките колега. Този проект е уникален от всяка гледна точка и си заслужава вниманието.

    Ей сега изпращам, дано да няма проблеми с толкова голям текст.


    p.s. явно има проблеми, ще го изпращам на порции.
    Last edited by joro_d; 25-08-2008 at 01:17.
    Alfa 156 1.8 TS
    FIAT Tipo 2.0 i.e. GT

  13. #13
    започва да се пристрастява
    Join Date
    Jun 2008
    Location
    София
    Age
    55
    Posts
    54

    Default

    История на проекта.



    Тази Алфа Ромео започна живота си като стандартна 75 2.0 TwinSpark. Купих я през 1995 година от първият и собственик. След двумесечно проучване на граничните й възможности моите изисквания започнаха да нарастват. Не напълно доволен от поведението на колата започнах да човъркам окачването. Колата започна да се държи добре след някои дребни модификации. Това веднъж почти доведе до потрошаването на една служебна кола, тъй като си позволих да я карам по начина по който карам моята Алфа.

    Оригинално монтираният TwinSpark двигател не беше точно това което очаквах от него. Някакси двигателят не беше на ниво. Понякога ме изпреварваха и охлювите, друг път малко коли можеха да ме бият. Проверката при дилъра на Алфа не показа нищо нередно. Те провериха системата за контрол на двигателя и нищо нередно не откриха. След седмица на отчаяние открих че авансатора на разпределителния вал понякога не работи. Монтирах нов, но това не излекува двигателя. Откакто съм взел колата капачката на дебитомера е разхлабена, така че можеше ли проблема да е в дебитомера? (AFM – Air Flow Meter – дебитомер за въздух) Подмених дебитомера и... все още нямах мощност. Това което забелязах бе че определено изпитвах трудност с регулирането нивото на въглеродният окис. Тогава утечка на вакуум? След цялостна проверка на всички тръби утечка на вакуум не бе открита. След влагане на определено време и пари в двигателя бях разстроен и реших да се реша на истинско тунинговане. Единствения начин да получа реално повишение на мощността бе сериозно модифициране на двигателя.

    Ходих до Алфа центрове и се осведомих относно възможностите за тунинговане на двигателите TwinSpark. Установих че струва много пари получаването само на няколко конски сили отгоре. Така че се поинтересувах от закупуване на 75 3.0 V6. Единственият проблем е че хората търсят ужасно много пари за за двигател V6 на много километри, просто защото е V6. Макар че този двигател звучи прекрасно и е страхотен за каране, опцията 75 V6 отпадна.

    И така какво следва? Винаги съм се интересувал от свръхпълнене, най-вече от турбокомпресорни двигатели. Модифицирането на двигател за монтиране на турбокомпресор не е евтино, но пък обещава добро повишение на мощността съчетано с яко подсилване на въртящия момент. Savali Tuning предложиха турбосистема произведена от Novitec в Германия за двигателите TwinSpark, осигуряваща 200 hp мощност. Това вече звучеше интересно. Единственият проблем беше че това се предлагаше само за новите 16 клапанови двигатели. След като насъбрах цяла библиотека на тема турбокомпресорно свръхпълнене на бензинови двигатели реших да започна да действам сам.

    През април 1998 година вкарах колата в гаража и изкарах двигатела. По това време влязох в контакт с Джим Стек от Autocomponenti. Джим е експерт по турбодвигателите на Алфа Ромео. Той ме изпрати на своята уеб страница и ми даде някои добри съвети какво да правя и какво да не правя.

    Започна се работа по двигателя. След разглобяване на двигателя установих че той е в перфектно състояние. Лошата му работа можеше да е само в следствие на утечка на вакуум. Оказа се че е спирачният усилвател. Както и да е вече беше прекалено късно – турбокомпресорът бе на дневен ред! След някои рискови изпитания като например скъсани шпилки на главата (за фрезоването на блока те трябва да бъдат извадени) нещата потръгнаха в правилната посока. Скъсаните шпилки бяха извадени и допълнителни маслени канали бяха разпробити за основни лагери номер 2 и 4.

    Половината декември на 1998 година прекарах в моя гараж и разбрах че мой приятел е катастрофирал с неговата 75 3.0 V6 рано сутринта. Мина известно време в опити за поправка докато се установи че колата е наистина деформирана при удара. Моят приятел искаше да се отърве от развалината и сключихме сделка. И така – окомплектован V6 с всичко необходимо за да работи. TwinSpark-ът трябваше да си ходи.

    По време на разглобяването на V6 стана ясно че, с изключение на буталните пръстени, маслената помпа и водачите на клапаните са в доста добро състояние. От предишният собственик знаех че преди време е имало стопено бутало, но никъде нямаше следи от това. Счупих шайбата на коляновия вал при опита си да я извадя от вала. Случи се и започнах да търся шайба, която все още е цяла. Намерих една в Usato, местен Алфа център. Те познаваха някой си със 2.0 V6 (внесена от Италия). Шайбите на двигателите се оказаха еднакви ако не гледаме балансировката, което не е проблем, тъй като групата на коляновия вал трябва да се балансира така или иначе. Също така купих маслената помпа която беше в превъзходно състояние независимо от отвратителното състояние на маслото.

    След доста почистване занесох коляновия вал, буталата и маховиците (карданния вал също) на Bob van der Zijden Engineering. Той отне доста тегло от маховиците, увеличи изрезите в буталата за клапаните и балансира цялата група на коляновия вал и трансакселовия маховик. Междувременно фрезовах главата и монтирах нови модифицирани водачи на клапаните.

    От юли 1999 година колата ми е отново сива. Отне много време разпределителните валове да пристигнат и това стана през октомври 1999 година. Медните гарнитури за главите не можеше да бъдат монтирани заради проблеми с о-пръстените (твърде голяма сила се изискваше за затягането им). Аз се върнах към нормалните гарнитури които се предлагат на пазара и това реши проблема. Същината на този проблем се коренеше в надстърчането на цилиндровите втулки, сравнено с по-дебелите медни гарнитури.





    Приключох двигателя през ноември 1999 година. Беше сглобен с атмосферно пълнене на първо време с оглед инспекция от страна на холандските служби по превозните средства. Когато го стартирах за пръв път двигателят заработи ужасно и само на високи обороти. Центровката на запалването направи чудеса. Друг проблем беше изключително високото ниво на недоизгорели въглеводороди (CH емисии). Четири канален газ анализатор беше вързан на изходната тръба. Неизправни специални запалителни свещи като че ли се оказаха проблема. Те се нуждаеха от много топлина за самопочистване каквато не е налична на празен ход. Леко обогатената горивна смес и увеличеното застъпване фазите на клапаните не довеждат нещата до по-добро. Размотаването наоколо и и бърникането на лабда сензора, пружината на дебитомера, регулатора на налягането на горивото (разпръсквачите по-скоро леят гориво отколкото разпръскват при нормално налягане, минимално повишение на налягането подобрява разпръскването) и топлинните числа на свещите доведе до известно подобрение.

    25 ноември 1999 година беше Денят. Колата трябваше да бъде тествана от властите заради това че вече не е 4 цилиндрова. За да я направим отново законна за движение по пътищата в документите и трябваше да е отбелязано че има двигател с 6 цилиндъра и съответният му номер. Единствената инстанция в Холандия оторизирана да одобрява такива модификации е RDW и бях чувал доста страшни истории за тях. И така със спомена за онези високи CH емисии в главата си отидох при тях, а сърцето ми беше в гърлото ми...

    На пункта за технически преглед това беше последната им работа за деня и още двама механици дойдоха да хвърлят по един поглед. Аз не бях особено очарован от този факт, защото три чифта очи виждат повече от един. На газ анализатора двигателя едвам работеше на празен ход, толкова беше бедна сместа. Придвижването до пункта за ТПреглед определено беше почистило спортните свещи, те все още имаха тенденция да не реагират много добре в процеса на загряване. Резултатът бе много ниско ниво на CO което бе превъзходно съгласно мнението на главния механик. Мдааа, прав сте, а аз съм Санта Клаус! Както и да е всичко мина прекрасно и колата сега официално е 3.0 V6.

    В края на януари 2000 година се завърнах към калкулатора и архивите си. Ако Ауди могат да направят турбодвигател V6 с висока степен на сгъстяване и аз мога да направя същото. Нещата потръгнаха бързо през февруари с конструирането на подходящ комплект от изпускателни колектори. Нови фланци и малко модификации по тръбите направиха възможно да съчетаем моят V6 с турбокомпресорите Garrett. Свързването на тръбопроводите за подвеждане на масло и охлаждаща течност даде възможност за първото, за сега с нормално пълнене, оценяване на двигателя (не са свързани компресорите с нагнетателните тръбопроводи). Завъртането на ключа на запалването едва не ме изхвърли на задната седалка. Какъв само звук беше това! Роден беше ревящ драгстер. Прозорците на гаража резонираха в рамките си.
    Alfa 156 1.8 TS
    FIAT Tipo 2.0 i.e. GT

  14. #14
    започва да се пристрастява
    Join Date
    Jun 2008
    Location
    София
    Age
    55
    Posts
    54

    Default

    Проектът продължи с конструирането на изпускателните тръби след турбото. Докато чаках фланците да пристигнат аз си произведох тръбната система между компресора и нагетателния тръбопровод. За щастие тръбопроводът може да бъде завъртян на 180 градуса без да пречи на капака. Фланците пристигнаха и аз си направих силиконови тръбни съединения. След доста висене до късно посред нощ дори дебитомера остана свързан с висококачествена изолационна лента. Не е много красиво, но върши работа на първо време. С други думи всичко бе готово за първата разходка.

    Първата разходка не беше точно това което очквах. Двигателят едвам теглеше и дори засмукваше сликоновите тръби. Нещо не беше в ред. Елемент, който би трябвало да пази клапата на дебитомера от резонанс бе засмукан вътре в дебитомера. Нищо чудно че двигателя едвам работеше. След като го изхвърлих двигателят беше върнат в неговото Формула 1 състояние. Натискането на педала на дроселната клапа даваше отривист брутален отклик. Компютърът за управление на предварението беше избутан в ъгъла. На празен ход двигателят се нуждаеше от много голам аванс, а при високи обороти с натоварване – от значително по-малко. Статичната крива на предварението беше странна (?). В употреба влязоха студени състезателни свещи с цел предотвратяване получаването на комплект пробити бутала. След тези промени излязох за втори тест драйв.

    Това което преживях е трудно да се опише. Бях напълно заслепен от върховното представяне и невероятния звук, който двигателя издаваше. С възходящото превключване на предавките все повече мощност се усещаше. Трета, четвърта и пета предавка се усещаха с малка разлика. Двигателят продължаваше да ускорява и ускорява по същия безусловен начин... Отваряш дроселната клапа и могъщ пукот излиза от ауспуха: три литра чиста ярост.

    След няколко тестови обиколки звука от изпускателната система започна да ми се струва малко прекалено силен. Правите изпускателни тръби определено не бяха напълно законни. С напълно затворени прозорци положението беше поносимо, но при отворени... Правите тръби привличаха внимание. След дълго обикаляне за шумозаглушител разбрах че 3.5 инчови заглушители не се продават на всеки ъгъл в Холандия. Трябваше да има и необходимия дебит, което оставяше рейсинг-заглушителят като единствен вариант. Американската Edelbrock Corporation за щастие предлагаше правопоточни заглушители с 3.5 инчови накрайници, за голям дебит и с керамични заглушителни елементи, способни да издържат високи температури дълго време. С други думи – перфектно.

    Изпускателната система беше завършена през ранния септември 2000 година и даваше умерен шум. Не е прекалено шумна, но двигателят е все пак звучи подобаващо.

    Със студените състезателни свещи стартирането на двигателя все още си беше приключение. И така през ноември 2000 година инсталирах високоенергийна кондензаторно-разрядна запалителна система (CDI - capacitor discharge ignition sistem) даваща до 50 пъти повече енергия от индукционната бобина. Освен това позволява хлабината на електродите на свещта да бъде регулирана на 1.0 мм или повече. В резултат празният ход се изчиства значително и прави възможно стартирането на двигателя без събуждането на някои съседи. Освен това значително се подобри чувствителността при подаването на газ и върви значително по-равно като бонус.

    Добавено на 12-ти август:
    През декември 2000 година разпределителните валове нещо се сговниха предполагам поради дефект. Отне много време да изнамеря двойка нови валове но накрая на Bob van der Zijden му хрумна идеята за изработването на двойка PVD уягчени валове (phisical vapor deposition – йонно вакуумно нанасяне на повърхностен слой). Това е много скъп процес в резултат на който се получава изключително висока твърдост и износоустойчивост на повърхостния слой. Като и да е не всички производители на валове държат на склад нужния ми профил и не всяка компания пуска на пазара детайлна информация на клиентите си. Поради това експертите на фирмата производител на валовете трябваше да изберат профил близък до модифицираните от Боб валове Colombo & Bariani.

    Разпределителните валове PVD пристигнаха през ранния май. Големи бяха надеждите ми за тези наистина чудесно изработени валове. Това беше нашата първа двойка PVD покрити валове, последната дума на техниката в тази област. Обаче производителя беше подбрал профил който осигуряваше значително по-малък ход отколкото оригиналният профил на Colombo & Bariani. За да се компенсира това бяха увеличили тайминга (фазата на гърбицата), а изпускателните гърбици бяха с по-голям ход заради увеличената енергия на отработените газове.

    Когато стартирахме двигателя беше очевидно че звука от ауспуха беше малко по-силен. Тест драйва разкри голяма липса на въртящ момент в ниски обороти (явно поради малък ход на клапана / голям тайминг) и двигателят бързо загуби мощност когато достигна нормална работна температура. Светофарите и задръстванията по пътя бяха просто смъртоносни при тази мощност. Тези валове явно не се държаха както модофоцирани от Боб валове Коломбо & Бариани.

    Междувременно (юни 2001) подобрените Коломбо & Бариани валове пристигнаха от друга фирма за валове. Тези валове имаха профил на гърбиците създаден точно от гениалният мозък на Боб и прекрасно демонстрираха знанията му в теорията на разпределителните валове и в двигателостриенето. Преди двадесет години той беше много напред за времето си и сега все още е! Разпределителните валове бяха мотирани на двигателя отново и резултата беше просто спиращ дъха. Двигателят дръпва само при докосване, изключително равна тяга и се рорсира много по-високо отколкото с PVD валовете. Истински взрив е да се кара тази кола.

    През юли автомобилът беше подложен на диетична сесия. Интериорът беше разсъблечен от всички обезшумяващи материали. Озвучителната система си замина просто защото си имам шест бутала отпред осигуряващи музиката. Тъй като задните седалки не се използват бяха захвърлени също, а всички стъкла бяха заменени с лексан. Дотук с комфорта.

    Работеше се и по електронният управляващ блок (ECU). Първите проби на стенд в офиса ми показаха добри резултати. Овързан към една камара електронна тест апаратура и два персонални копютъра, вички сигнали отчитаха точно тези стойности които трябва. Така или иначе истинският живот започва в двигателния отсек. Запалителната уредба, алтернаторът и разните релета добавят своята неделима част шум (разбирайте електромагнитен такъв), който тормози системата за управление на двигателя. При все че съм електронен инженер и си мислех че съм готов да се справя с това се оказа че съм неподготвен за тази ситуация. Месец мина в тестване и оценяване на различни филтри за добри резултати.

    ECU компютърът е 3D програмируем в реално време и също така осигурява мониторинг и запис на важните параметри в реално време (datalogging), което го прави чудесен мотор-тунинг инструмент. Свързан към преносим компютър всички сигнали могат да се проверят, сравнят и запишат и да се прегледат на по-късен етап. Работата там още е на етап развитие както и при всеки софтуеър.

    Добавено на 21 април 2002:
    Поради сериозния въртящ момент на двигателят Ево1 който разработих започнах да търся ролбар за съответно подсилване на купето. Вследствие на това би трябвало да се подобри и управлението. Преди време правихме ролбар OMP със 6-точкови колани за кола на приятел. По това време аз достигнах до извода че ако някой ден реша да правя ролбар той ще е напълно заварена конструкция. Е, това се случи, и аз реших да си изработя ролбар по начинът по който Autodelta го прави за IMSA (http://www.imsa-tuning.de/). Работата започна през есента на 2001 година с пристигането на купчина CrMo тръби (стомана, легирана с хром и молибден). Обемът на работа, който включваше рязането на тръбите, огъването и напасването им беше и си остава просто невероятен. В момента завършвам изработването на всички видове закрепващи конзоли за монтиране на разни неща по тях (MAP сензор, WI помпа (не се сещам какво е това...). Вече съм почти стигнал момента в който мога да предприема боядисване на вътрешността на колата. Фотографиите ще последват скоро.

    Добавено на 13 април 2003:
    Дълго време мина след последния ъпдейт... и много неща се случиха. Интериора беше боядисан в тъмносиво през миналото лято на 2002 година. Интериорът изглеждаше зашеметяващо докато боята беше прясна но когато се върнах на следващата сутрин и тя беше изсъхнала изглеждаше ужасно! И какво следва? Реших да сваля напълно цялата боя и да започна отначало, като боядисам интериора в същото металическо сивокакто и външния цвят на колата. С малко помощ успях да изшкуря целия интериор и да го подготвя за боядисване. Демонтирахме прозорците и боядисвахме през едон от последните топли летни дни. Бях много щастлив
    Alfa 156 1.8 TS
    FIAT Tipo 2.0 i.e. GT

  15. #15
    започва да се пристрастява
    Join Date
    Jun 2008
    Location
    София
    Age
    55
    Posts
    54

    Default

    защото имаше лек бриз който отнасяше изпаренията от боята навън от интериора. Резултата е превъзходен: интериорът изглежда наистина страхотен сега!



    От този момент нататък се започна монтиране на всичко обратно. Моята състезателна седалка си отиде на мястото, както и новите карбонови кутия на акумулатора и приборно табло. Истинско предизвикателство си беше монтирането на кутията с предпазителните, тъй като на нейното място имаше двойка тръби. Е, един хибрид от някакво парче ламарина и част от оригиналната конзола бяха завинтени към приборното табло в края на краищата. Много подобни тъпанарски проблеми възникнаха и се нуждаеха от разрешение в крачка.

    Забелязах също че при наличието на този ролбар и при така монтираният волан върху понижената кормилна колона влизането в автомобила е някакси затруднено. Волан със закрепване на бърза връзка върху кормилния вал реши този маловажен проблем бързо (quick release steering hub). Тъй като аз исках да мога да карам колата по обществените пътища трябваше да реша проблема с клаксоните. Намерих решение използвайки бутон с със спираловидно навита жица. Върху волана също така има превключватели за стартов режим (launch control) и за превключване на различни режими на работа на ECU-то. Без наличието на волан автомобилът не може да стартира изобщо така че това си е елегантна система против крадци, дали пък някой ще се втурне да препуска с кола без волан все пак...

    Докато преработвах автомобила инсталирах 2.25 инчови състезателни coilovers (б.пр. – извинявам се за американския израз - комплект от пружина и регулируем амортисьор). При наличието на монтираният ролбар повече не ми се занимаваше с торсиони. Сега се наслаждавах на наистина кораво предно окачване комбинирано с по-меко задно за сцепление. Наистина съм удовлетворен от това.

    Какво се случи с двигателя? Ами...върнах се към надеждния четирицилиндров TS ... Шегичка! На първо време исках да форсирам стадия на проучване и разработка (R&D – research and development), дообработване на турбокомпресорите, инсталиране на ново ECU и – да видим какво ще стане. Освен това исках да опитам да сложа по-високо дебитна маслена помпа, което означаваше да махна главите. Трябваше да преправя и други неща по двигателя така или иначе – водната помпа, помпата на хидраликата на волана и алтернатора не пасваха добре в купето поради тръбите на ролбара в двигателния отсек. Проблемът с хидравликата на волана беше решен с промяна на цялостната концепция – няма повече хидравлика на волана. Проблемът с алтернатора беше решен с помощта на един наистина мъничък алтернатор от една готина японска играчка. Има си вътрешно охлаждане и си дава 60 ампера, удивително. За водната помпа и алтернатора си изработих нови алуминиеви шайби. Наложи се шайбата за водната помпа да е с максимално голям диаметър с цел да се върти по-бавно.

    Когато свалих главите видях че двигателят е в много добро състояние. След почистване на главите те бяха най-хубавите които съм виждал. След разглобяване на много двигатели през годините съм научил че има много сериозно разлики в качеството на отливките при двигателите. Повечето от 12 клапанните глави страдат от разлики в размерите на входните канали. Повечето от главите имат твърде много отнет материал около седлата на клапаните. Но не и тези глави. Така че аз имах два прекрасни цилиндрови глави в ръцете си. Със сигурност водачите на клапаните бяха износени, както винаги се оказваха на 12 клапанните двигатели. Защо да не вкарам в добро състояние водачите на клапаните, да обработя главите и да ги използвам за бъдещия Evo2 двигател?

    От чертеж с напречно сечение изчислих вариант за безопасно фрезоване на главите (имам известен предишен опит в тази област...) и обработих главите съответно. Всички знания придобити от мен през измоналите години вложих в тези глави: бяха родени два истински шедьовъра. Без снимки, защото рецептата е тайна. Нормалните клапани са повече от достатъчно добри за много над 500 hp. Клапаните от главите изглеждаха добри и размерите им бяха в толерансите така че ги използвах отново след струйно (?) подобряващо третиране. Използвах същите водачи за клапани на Porsche както и в двигателят Evo1. Този път запазих водачите на изпускателните клапани максимално дълго по отношение на износване и изоставих уплътненията.

    В процес на разработване беше много готин двигател. Естествено исках отново да използвам много лек маховик защото обичам моят двигател да е отривист. Занесох групата на коляновия вал на Bob van der Zijden и балансирахме коляновия вал. През ранната елен на 2002 година аз сглобих целия двигател заедно с модифицирания алтернатор и водната помпа.

    Вдигнахме двигателя през ранния ноември. Пасна прекрасно. Гмуркането на сухо под колата докато заварявахме ролбара се изплати. Щеше да е твърде неприятно да си имам готин ролбар, но да не мога да си сложа двигателя на мястото, не е ли така? Реших като ще е гарга да е рошава и да пренастроя двигателя на нов ECU, най-вече необходимо заради по-бързо въртящата се маслена помпа. Бързо въртящата се помпа означаваше че оригиналния дистрибутор няма да работи повече на половината на честотата на въртене на колановия вал. Друго решение трябваше да се намери за запалване на свещите.

    Друг притеснителен момент беше охладителната система. Двигателят Evo1 доказа че радиаторът на V6 е твърде малък за сериозни мощностни изпълнения. След като събрах купчина информация за алуминиеви радиатори намерих радиатор използван в американските NASCAR серии, който отговаряше на нуждите ми. Беше могъщ двуконтурен, с достатъчна охлаждаща способност за 700 hp двигател. Брилянтно! След някои модификации просто заспа на купето. Нормалният вентилатор като че ли беше проектиран за този радиатор. Той духаше повече въздух отколкото поръчковите вентилатори, които успях да открия. Бях изумен да науча че един голям вентилатор създава по-мощен въздушен поток отколкото два малки, покриващи по-голяма площ.

    Други неща които се наложи да изработя включваха пълнителния колектор със системата за контрол на празния ход, закрепването на въздушния филтър и … (б.пр. съжалявам, но така и не открих какво се крие зад абревиатурата WI; ако някой разбере нека ми каже, ще му бъда благодарен; чудя се дали не е water injection, но пък никъде не се споменава да е слагал впръскване на вода).

    Да се върнем на свещите. Бах голям фен на CDI (capacitive discharge ignition – запалителна система с капацитивно разреждане) заради високата изходна енергия и многоискровата способност на тази система. Тя ми позволяваше да използвам студени състезателни свещи без отказ в тежки условия. За съжаление обаче системата CDI е използваема само при наличието на дистрибутор. Осъзнах че в края на краищата нищо не налага използването на заряден модул за запалителна система с няколко бобини. MSD продават модул за за многобобинна запалителна уредба (http://www.msdignition.com/), но модулът е доста голям – изразходва много ток доставяйки по-малко енергия отколкото без него. Голям фен съм на продуктите на Motec, но техният Cdi8 е безумно скъп, а изходната мощност не е чак толкова висока за да си струва да пиша у дома за това.

    Това че съм електронен инженер означава че проблема с дистрибутора не трябва да е чак толкова голям проблем за мен. Измислянето на електронен еквивалент на дистрибутор и използването на шест малки бобини би трябвало да го реши. Шест бобини, защото DIS (distributorless igniton sistem – бездистрибуторна запалителна система), или иначе казано waste-spark (отново се извинявам за американския израз – буквално свещ, която дава искра в изпускателния такт, тъй като две свещи са свързани към една бобина; искам да подчертая че не всички бездистрибуторни заплителни системи са от такъв тип) е глупава система: защо първо да да натрупваш енергия в бобината, а след това да изхвърляш 40 % от нея в изгорелите газове? Искрата би трябвало да притежава колкото е възможно повече енергия за създаването на добро първоначално ядро на пламъка.

    Бобината снабдена със CDI комплекта е супер, но е доста тежка заради доста голямата сърцевина. Шест от тези бобини биха били безумно тежки и скъпи. И така аз си разработих тестов стенд в моята лаборатория и започнах да изпитвам бобини. Много време и усилия бяха вложени за оценяване на бобини за капацитивни и традиционни индуктивни запалителни системи. Стигнах до извода че голям брой бобини, продавани като висококачествени (high performance) са всъщност пълен боклук, демонстриращи пълно насищане при високи токове. В края на краищата намерих приемливо евтини Magneti Marelli с превъзходно качество, почти толкова добри колкото и тези, които се доставяха с CDI системите. Поръчах си шест от тях и си направих алуминиеви конзоли за монтиране на бобините към двигателя.

    Измислянето на дистрибуторната схема за кондензаторната разрядна запалитена система се оказа не толкова простоколкото изглеждаше на пръв поглед. Оптимизирането на схемата за максимална ефективност и необходимостта да се справя с радио-честота интерференция (radio frequency interference- поне за това си мисля че става дума в абревиатурата RFI) от високото напрежение и големият ток (над 100 А) беше много весела задача, но в края на краищата успях да открия точната формула и схемата действа безотказно в рамките на температурния обхват от военните спецификации от – 55 по Целзий до 125 по Целзий. Това е много важно защото аз исках схемата да е надеждна и да не предизвика повреда по двигателя поради отказ на искра.

    Това което остава да се направи е инсталирането на ECU и сритването на двигателя обратно към живот.
    Alfa 156 1.8 TS
    FIAT Tipo 2.0 i.e. GT

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •